混凝土塌落度损失、坍落度不稳定问题的原因及解决方法

混凝土质量通病防治的应用已成为混凝土施工中必不可少的环节,搅拌站的混凝土在拌制过程中常容易出现或这或那的问题,给施工进度及施工质量带来麻烦。现就搅拌混凝土常出现问题的原因加以分析,并给出一系列解决途径。

1. 产生原因

(1) 混凝土外加剂与水泥适应性不好引起混凝土塌落度损失快。

(2) 混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。

(3) 天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土塌落度损失快。

(4) 初始混凝土塌落度太小,单位用水量太少。

(5) 工地现场与搅拌站协调不好,使混土搅拌罐车压车、塞车时间太长,导致混凝土塌落度损失过大。

(6)混凝土搅拌称量系统计量误差大,不稳定。

(7)粗、细骨料含水率变化。

(8)水泥混仓存放,混合使用。

2. 解决途径

(1) 调整混凝土外加剂配方,使其与水泥相适应。施工前,务必做混凝土外加剂与水泥适应性试验。

(2) 调整砼配合比,提高或降低砂率、用水量,将混凝土初始塌落度调整到200mm以上。

(3) 掺加适量粉煤灰,代替部分水泥。

(4) 适量加大混凝土外加剂掺量, 外加剂中调整缓凝成份(尤其在温度比平常气温高得多时)。

(5) 防止水分蒸发过快、气泡外溢过快。

(6) 选用矿渣水泥或火山灰质水泥。

(7) 改善混凝土搅拌罐车的保水、降温装置。

(8) 计量设备的精度应满足有关规定,并具有法定计量部门签发的有效合格证,加强自检,确保计量准确。

(9) 加强骨料含水率的检测,变化时,及时调整配合比。

(10)进库水泥应按生产厂家、品种和标号分别贮存、使用。

总结经验

针对混凝土坍落度损失的问题。通过学习摸索试验总结出了一套结合实际情况解决问题的办法。

如沟通外加剂厂家改善和调整外加剂中的缓凝成份;调整混凝土的施工时间,尽量避免不在高温情况下施工;在施工便道路况差路途远的情况下采用外加剂的二次投料;使用大掺量粉煤灰混凝土配合比施工等。使混凝土坍落度损失这一棘手问题,得到较大缓解。

无论何种原因导致的坍落度变小或是满足不了施工要求的坍落度的情况我们都能用外加剂进行调节使之达到所需坍落度,杜绝随意加水增大坍落度的不良习惯从根本上确定了混凝土的质量!

不然呈现问题后追查有关人员职责。

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